方位角脉冲异常所致CT故障的分析检修
作者:赵勇
单位:671000 云南省大理州人民医院CT室
关键词:
中华放射学杂志991120 在Somatom CR型CT中,方位角脉冲(AP)起着非常重要的协调作用,TOMO(轴位断层)扫描时,AP脉冲经旋转编码产生,D3K1002板整形,再经D16K1002板J32光电耦合后,分三路传送,见图1。一路由D16板上可编程接口芯片8255直接送往微处理器板,用于判断扫描架是否有效旋转以及进行脉冲计数;一路送往旋转控制板D18K1002,用于旋转速度的调整与监视;还有一路送往脉冲控制板D20K1002,经分频、延时后产生GCP(机架控制脉冲)、STP(扫描触发脉冲)、XTP(X线触发脉冲),用来触发数据采集开始、射线产生等。因此,一旦AP异常,将会导致投影丢失或扫描架旋转故障。
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AP:方位角脉冲;ROAB:旋转失败;GCP:机架控制脉冲;STP:扫描触发;XTP:X线触发脉冲
图1 方位角脉冲传送电原理图
例1 TOMO扫描时,按下扫描触发键START,系统紧急停止,故障码为CP0002,CP2048;按Reset键进行系统复位,故障提示同上,复位不能完成。
分析检修:故障码提示意为:紧急停止;扫描架旋转速度太低。在Somatom CR型CT中,旋转速度的监视是由旋转控制板D18K1002完成的,由于AP脉冲频率正比于扫描架转速,因此,转速监视可凭对AP脉冲间隔进行监视来完成。原理如下:扫描开始,扫描架旋转产生AP脉冲,经D16板光耦J32传送到D18板,D18板上有一可重复触发单稳态电路对AP脉冲间隔进行监视,当两AP脉冲间隔大于300毫秒时,单稳态电路输出电平跳变,ROAB(旋转失败)信号低有效,经协调控制板D19送出中断信号IR13,扫描控制系统启动刹车,使系统紧急停止。根据以上分析,故障原因可能有以下3种情况:(1)旋转速度太低(没有旋转);(2)AP脉冲丢失;(3)速度监视电路失效,误动作。打开机架,进行维修旋转操作,按下旋转触发键后,机架能旋转,但随即(不到1秒)便停止,右机柜接触器K1失电。由于维修旋转也不正常,首先可排除第1种故障可能。接着观察在机架所能进行的短暂旋转中,D16板上指示AP脉冲的发光二极管V5是否点亮。数次试验,V5均没有点亮,估计是AP脉冲没有传送至D16板。通过逐级检查,发现在信号输入板D16的X4插排上有一孔插座后缩,有接触不良嫌疑。经查对图纸,证实此插孔正是用于传送AP脉冲的,经紧固处理后,故障排除。
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例2 TOMO扫描时,扫描能完成,但扫描后无图像,文字监视器提示US0080:Timeout measurement,projection received 464(选定投影数为480),故障频繁发生,但有时可自行恢复正常。
分析检修:从故障现象看,这是1例投影丢失故障。在Somatom CR型CT中,投影数目由GCP脉冲数决定,而GCP脉冲又由AP脉冲或毫米脉冲MMP分频、延时而得。因此,此类故障涉及电路较多,主要有:AP脉冲的产生与传送—包括AP孔板、D1、D3(K1012)、D16、D20(K1002);数据传送板D28+D29(K1002);数据接收板D29+D46(G4026)等。故障检修的关键在于故障定位,考虑到该型CT有2种扫描方式:TOMO和TOP(定位平片),TOMO扫描时,决定投影数目的GCP脉冲由AP分频、延时而得;TOP扫描时,GCP脉冲由毫米脉冲MMP决定,其余脉冲控制、数据传送、接收均用同一电路。因此,我们可通过试验TOP扫描是否正常来进行此类故障的大概定位。如果同时TOP也不正常,故障应在共用电路D20、D28+D29、D29+D46;如果TOP扫描正常,故障应在AP脉冲产生与传送电路。根据以上分析,试作TOP扫描,结果一切正常,证明故障很可能在AP脉冲产生与传送电路。据此作如下检查:(1)进入调试程序ASO4,作TIM4(计时)测试。得测量时间4.46秒,平均投影时间9.02毫秒,均在正常范围,但Timing(定时)图上有“毛刺”,不够平滑。根据经验,“毛刺”的出现与AP孔板上有污物有关,用毛刷清洁后测试,“毛刺”消失;但试扫描故障依旧,考虑到旋转速度太快也会使AP脉冲丢失,于是在右机柜马达控制器SIMOREG E7上逆时针调电位器R46,略减慢转速,再作TIM4测试,Timing图已较前平滑,再试扫描,故障依旧。(2)为了进一步检查,进入测试程序TSO4,作方位角脉冲(AP)计数测试(详见TSO4说明),结果发现数据窗内脉冲计数为2878(正常2880),旋转限位开关ROL、安全开关ROSS间脉冲数也与标准值略有偏差。略微调整D1板(K1012),ROSS开关S10、S11位置,使脉冲数符合要求,但试扫描,故障仍不能排除。上述测试正常,证明AP脉冲已正常传送到微处理器板以及旋转控制板D18,故障很可能出在D16板至D20板之间的连线上,但检查却没有发现异常。无奈拆下D16板,在对输入电路进行对比测试时(D16板上有多路相同的信号输入电路),发现传送AP脉冲的光耦J32的电阻分压网络上保护二极管V31击穿,正反向阻值均只有100Ω,该管原型号为IN48,用一BAW76替换后,故障排除。该故障为一特殊故障,分析故障产生的原因是V31击穿后电阻仍>100Ω,虽然改变了电阻分压网络分压比,使加在光耦J32 1-2脚的信号电压下降,但仍保持有一定的信号电压,经光电耦合传送后,AP脉冲处于正常与异常之间的临界状态,直接送至微处理器板的一路,经D16板上8255芯片缓冲,没有出现异常,所以脉冲计数测试正常;送往旋转控制板D18的一路,因D18板上有一级单稳态整形电路,也没出现异常,所以速度监视没有动作,扫描能完成;而送往D20板的一路信号需经多级门电路和分频、延时电路,可能加剧了脉冲波形畸变,不能正常产生GCP脉冲,最终导致了投影丢失,引发故障。
(文中分析所涉及电路请参阅随机附图K1002-310-1B,K1012-315-1A以及K1002-320-1A)
收稿:1999-01-18
修回:1999-04-29, http://www.100md.com
单位:671000 云南省大理州人民医院CT室
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中华放射学杂志991120 在Somatom CR型CT中,方位角脉冲(AP)起着非常重要的协调作用,TOMO(轴位断层)扫描时,AP脉冲经旋转编码产生,D3K1002板整形,再经D16K1002板J32光电耦合后,分三路传送,见图1。一路由D16板上可编程接口芯片8255直接送往微处理器板,用于判断扫描架是否有效旋转以及进行脉冲计数;一路送往旋转控制板D18K1002,用于旋转速度的调整与监视;还有一路送往脉冲控制板D20K1002,经分频、延时后产生GCP(机架控制脉冲)、STP(扫描触发脉冲)、XTP(X线触发脉冲),用来触发数据采集开始、射线产生等。因此,一旦AP异常,将会导致投影丢失或扫描架旋转故障。
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AP:方位角脉冲;ROAB:旋转失败;GCP:机架控制脉冲;STP:扫描触发;XTP:X线触发脉冲
图1 方位角脉冲传送电原理图
例1 TOMO扫描时,按下扫描触发键START,系统紧急停止,故障码为CP0002,CP2048;按Reset键进行系统复位,故障提示同上,复位不能完成。
分析检修:故障码提示意为:紧急停止;扫描架旋转速度太低。在Somatom CR型CT中,旋转速度的监视是由旋转控制板D18K1002完成的,由于AP脉冲频率正比于扫描架转速,因此,转速监视可凭对AP脉冲间隔进行监视来完成。原理如下:扫描开始,扫描架旋转产生AP脉冲,经D16板光耦J32传送到D18板,D18板上有一可重复触发单稳态电路对AP脉冲间隔进行监视,当两AP脉冲间隔大于300毫秒时,单稳态电路输出电平跳变,ROAB(旋转失败)信号低有效,经协调控制板D19送出中断信号IR13,扫描控制系统启动刹车,使系统紧急停止。根据以上分析,故障原因可能有以下3种情况:(1)旋转速度太低(没有旋转);(2)AP脉冲丢失;(3)速度监视电路失效,误动作。打开机架,进行维修旋转操作,按下旋转触发键后,机架能旋转,但随即(不到1秒)便停止,右机柜接触器K1失电。由于维修旋转也不正常,首先可排除第1种故障可能。接着观察在机架所能进行的短暂旋转中,D16板上指示AP脉冲的发光二极管V5是否点亮。数次试验,V5均没有点亮,估计是AP脉冲没有传送至D16板。通过逐级检查,发现在信号输入板D16的X4插排上有一孔插座后缩,有接触不良嫌疑。经查对图纸,证实此插孔正是用于传送AP脉冲的,经紧固处理后,故障排除。
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例2 TOMO扫描时,扫描能完成,但扫描后无图像,文字监视器提示US0080:Timeout measurement,projection received 464(选定投影数为480),故障频繁发生,但有时可自行恢复正常。
分析检修:从故障现象看,这是1例投影丢失故障。在Somatom CR型CT中,投影数目由GCP脉冲数决定,而GCP脉冲又由AP脉冲或毫米脉冲MMP分频、延时而得。因此,此类故障涉及电路较多,主要有:AP脉冲的产生与传送—包括AP孔板、D1、D3(K1012)、D16、D20(K1002);数据传送板D28+D29(K1002);数据接收板D29+D46(G4026)等。故障检修的关键在于故障定位,考虑到该型CT有2种扫描方式:TOMO和TOP(定位平片),TOMO扫描时,决定投影数目的GCP脉冲由AP分频、延时而得;TOP扫描时,GCP脉冲由毫米脉冲MMP决定,其余脉冲控制、数据传送、接收均用同一电路。因此,我们可通过试验TOP扫描是否正常来进行此类故障的大概定位。如果同时TOP也不正常,故障应在共用电路D20、D28+D29、D29+D46;如果TOP扫描正常,故障应在AP脉冲产生与传送电路。根据以上分析,试作TOP扫描,结果一切正常,证明故障很可能在AP脉冲产生与传送电路。据此作如下检查:(1)进入调试程序ASO4,作TIM4(计时)测试。得测量时间4.46秒,平均投影时间9.02毫秒,均在正常范围,但Timing(定时)图上有“毛刺”,不够平滑。根据经验,“毛刺”的出现与AP孔板上有污物有关,用毛刷清洁后测试,“毛刺”消失;但试扫描故障依旧,考虑到旋转速度太快也会使AP脉冲丢失,于是在右机柜马达控制器SIMOREG E7上逆时针调电位器R46,略减慢转速,再作TIM4测试,Timing图已较前平滑,再试扫描,故障依旧。(2)为了进一步检查,进入测试程序TSO4,作方位角脉冲(AP)计数测试(详见TSO4说明),结果发现数据窗内脉冲计数为2878(正常2880),旋转限位开关ROL、安全开关ROSS间脉冲数也与标准值略有偏差。略微调整D1板(K1012),ROSS开关S10、S11位置,使脉冲数符合要求,但试扫描,故障仍不能排除。上述测试正常,证明AP脉冲已正常传送到微处理器板以及旋转控制板D18,故障很可能出在D16板至D20板之间的连线上,但检查却没有发现异常。无奈拆下D16板,在对输入电路进行对比测试时(D16板上有多路相同的信号输入电路),发现传送AP脉冲的光耦J32的电阻分压网络上保护二极管V31击穿,正反向阻值均只有100Ω,该管原型号为IN48,用一BAW76替换后,故障排除。该故障为一特殊故障,分析故障产生的原因是V31击穿后电阻仍>100Ω,虽然改变了电阻分压网络分压比,使加在光耦J32 1-2脚的信号电压下降,但仍保持有一定的信号电压,经光电耦合传送后,AP脉冲处于正常与异常之间的临界状态,直接送至微处理器板的一路,经D16板上8255芯片缓冲,没有出现异常,所以脉冲计数测试正常;送往旋转控制板D18的一路,因D18板上有一级单稳态整形电路,也没出现异常,所以速度监视没有动作,扫描能完成;而送往D20板的一路信号需经多级门电路和分频、延时电路,可能加剧了脉冲波形畸变,不能正常产生GCP脉冲,最终导致了投影丢失,引发故障。
(文中分析所涉及电路请参阅随机附图K1002-310-1B,K1012-315-1A以及K1002-320-1A)
收稿:1999-01-18
修回:1999-04-29, http://www.100md.com