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编号:13149558
中药固体制剂生产常见问题及解决方案探讨
http://www.100md.com 2013年11月1日 《中国中医药信息》 2013年第11期
     关键词:中药固体制剂;大蜜丸;水丸;颗粒剂

    DOI:10.3969/j.issn.1005-5304.2013.11.044

    中图分类号:R283 文献标识码:A 文章编号:1005-5304(2013)11-0098-01

    本院在中药制剂生产制备过程中经常遇到一些棘手问题亟待解决,如大蜜丸成品微生物限度超标、水丸溶散时限超标、颗粒剂成品中测不出有效成分、片剂压片过程中易产生裂片和松片等。对此,笔者通过分析上述问题产生的原因,总结出相应处理方案,避免了类似问题的再次发生,有效保证了中药制剂的质量安全。兹介绍如下。

    1 大蜜丸成品微生物限度超标

    本院制备的脂溢生发丸因临床用药紧张,其配方饮片在热风循环烘箱中干燥7 h后便进入粉碎、制丸、包装工序。质量检查其微生物限度不合格,细菌数达3.9×104 cfu/g,水分15.2%,均超出限值[1]。这主要是因饮片干燥时间过短,水分未能控制在正常水平,给细菌繁殖创造了条件。故在生产大蜜丸的过程中,除制备与包装过程需做好防菌灭菌措施外,药物饮片本身的干燥与处理过程也应引起重视。

    2 水丸溶散时限超标

    前列安丸为本院生产的浓缩水丸。在其生产制备过程中,为求外观圆整光滑,将先前以80目粉泛丸、100目细粉盖面的制备工艺,更改为全部以超微粉泛丸、盖面,结果造成浓缩丸溶散时限超出规定标准,120 min内并不能完全溶散。于是改回原工艺,并分别采用乙醇与滑石粉进行润湿、打光[2],有效改善了水丸的外观质量,且溶散时限符合规定标准。所以,在中药制剂的制备过程中,不能片面追求外表美观而影响其内在质量。

    3 颗粒剂成品中测不出有效成分

    本院用于治疗女性月经不调、痛经和闭经的经舒宁颗粒,由于服用量较大,故采用了全部组方饮片煎提浸膏,经醇沉、浓缩、干燥再行制粒、包装的制备工艺。但在对成品进行有效成分含量测定时,并未检出主药白芍中起主要治疗作用的芍药苷。分析制备工艺细节,发现其问题最有可能出现在干燥环节,因醇沉、浓缩后的稠膏干燥完毕后常为焦炭色,故高度怀疑其已炭化,主要成分遭破坏。对此,笔者采取降低干燥温度、缩短干燥时间的措施,将烘房中的温度控制在40~50 ℃之间,待表面颗粒不再粘连结块后,再将温度缓慢升高到50~60 ℃之间,待稠膏含水量达15%~20%,加入糖粉、糊精等赋形剂制粒后低温干燥。结果成品显黄褐色,经测试,其主药成分芍药苷含量完全符合规定标准。

    4 片剂压片过程中易产生裂片、松片

    本院制剂贞乌益肾片由何首乌、女贞子、墨旱莲组成。在压片过程中,出现裂片、松片现象,即使添加淀粉浆、羧甲基纤维素钠等黏合剂也无法解决问题。分析其原因,可能是因药粉黏性不足、颗粒弹性过大引起,而药粉的黏性不足与女贞子含油脂类成分有关。鉴于此,笔者尝试以药粉重量20%的炼蜜为黏合剂,并控制颗粒含水量在4%~6%,结果有效解决了该问题。而在此基础上,以糖粉替代炼蜜作黏合剂则更为简便、实用。

    5 胶囊剂制备过程中易粘冲且装量不稳定

    本院制备的平心忘忧胶囊为全浸膏制粒后进行填充的制剂。原工艺采用95%浓度制粒、整粒后填充,因水分含量较低,乙醇挥发迅速,导致大量细粉产生,此时颗粒比表面积增加,易引起吸潮,粘连胶囊填充机,颗粒中细粉的存在也造成颗粒休止角增大,流动性差,导致装量差异超出规定标准。对此,笔者降低制粒用乙醇浓度,采用90%乙醇制粒后,颗粒流动性增强,吸湿性降低,有效解决了该问题。

    6 结语

    在中药制剂的制备生产过程中,常出现一些意想不到的问题,而只有找出问题的根源,方能对症下药。我们要求生产过程必须严格遵守生产操作规程,只有这样,在出现突发问题时,才能及时排除操作方面存在的原因,追根溯源,提高处理问题的效率,保证中药制剂的质量安全。

    参考文献:

    [1] 国家药典委员会.中华人民共和国药典:一部[S].北京:中国医药科技出版社,2010:附录ⅩⅢD.

    [2] 黄菊琴,李喜香.六味地黄浓缩丸打光工艺的研究[J].中国中医药信息杂志,2004,11(9):802-803.

    (收稿日期:2013-06-10,编辑:梅智胜), 百拇医药(严霞 曹雅军 付盈盈)