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编号:12960077
某香料厂生产过程中职业病危害因素调查分析
http://www.100md.com 2016年7月16日 《医学信息》 2016年第28期
     摘要:目的 了解某香料厂生产过程中存在的职业病危害因素及危害程度,提出职业病防治的重点。方法 对新建香豆素、结晶玫瑰、佳乐麝香3种香料生产线进行职业病危害因素调查。结果 项目在生产过程中存在的职业病危害因素有粉尘、锰及其化合物、甲醛、等。结论 该项目职业病危害因素的防护措施基本符合职业卫生法律、法规、标准的有关要求。今后应进一步加强对职工的职业卫生知识培训,使工人了解生产中职业病危害因素的性质、危害及防治措施。

    关键词:香料;职业病危害因素;职业病防治

    某香料厂新建香豆素、结晶玫瑰、佳乐麝香3种香料生产线,为了解项目在生产过程中的职业病危害状况,在试运行开始,对其进行了职业病危害因素调查分析。

    1内容与方法

    1.1卫生学调查 本次调查内容主要包括试运行情况、总体布局、生产工艺、生产过程中的物料及产品、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、应急救援、职业卫生管理、职业病危害因素等。
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    1.2职业病危害因素检测 根据对3种产品生产使用的原辅材料、生产工艺和可能产生的中间产物分析,确定本次检测项目为生产过程中的各种粉尘、有毒物质、电焊弧光、高温、噪声、工频电场。

    1.3检测方法 在生产装置满负荷运转状况下,按照《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》的要求,采样点选择在空气中有害物质浓度最高,劳动者接触时间最长的工作地点,采样仪器尽可能靠近作业工人的呼吸带进行采样。

    1.4评价依据 《中华人民共和国职业病防治法》(2011年12月)、《建设项目职业病危害评价规范》[1]、《工业企业设计卫生标准》[2]、《工作场所有害因素职业接触限值》[3]等是评价的主要规范、标准和法律依据。

    2结果

    2.1基本情况 香精生产厂区南北宽约516 m,东西长646 m。场区地势平坦。厂区主要以工艺流程为基准,结合生产、生活功能区的特殊要求布置。厂区西半部是原料储存区和香料生产区,东半部是成品仓储区,西部是污水处理区域;锅炉房布置在远离办公生活区的厂区西南角;生活区布置在整个厂区的北边界偏东位置;公用工程布置在各生产车间中间部位。
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    2.2生产工艺及流程

    2.2.1香豆素生产工艺简述 首先由苯酚合成水杨醛,再与醋酐反应合成香豆素:

    2.2.1.1向反应釜中投入甲醇,后搅拌升温至回流,投入镁屑,蒸馏回收多余的甲醇。加入苯酚与氯苯混合液,回流后出溶剂。釜温达到100℃以上时,加入多聚甲醛与氯苯混和液,回流保温0.5 h,停汽降温至~20℃快速加入盐酸,保温1 h,静置分层。将下层废酸水放入酸水萃取釜,上层物料放入水洗釜。水洗釜中物料加入一次洗料水和适量碳酸氢钠洗至水溶液呈中性,静置后将废水打回一次洗料水罐,再加入二次洗料水搅拌约0.5 h后静置分层,下层废水打回二次洗料水罐,上层物料去静置罐待精馏并记录得量。

    2.2.1.2将醋酸钾、水杨醛、醋酐投入反应塔。加热控制温度190~200℃,生成醋酸常压不断蒸出,反应产物从塔底经降温后转入过滤机,有机相减压蒸馏得香豆素粗品。将香豆素粗品投入结晶釜,用乙醇结晶。结晶后甩干,结晶母液通过蒸馏回收乙醇,蒸馏釜残液回减压蒸馏。固体转入烘干箱烘干得成品香豆素。减压蒸馏有釜残,焚烧。烘干箱排气口的废气乙醇捕集回用。
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    2.2.2结晶玫瑰生产工艺简述及反应原理 把苯甲醛、氯仿和氢氧化钾投入反应釜内搅拌,控制温度40~50℃,反应2~3 h后水洗两次,把水洗好的料液转入冲蒸釜,回收苯甲醛。然后向料液中加入醋酐和催化剂进行酯化反应,温度控制100~110℃。反应完后降温静置,分离出催化剂,重复使用。将料液转入结晶釜,加入乙醇结晶。结晶母液通过蒸馏回收乙醇,釜底料提取乙酸乙酯、苯甲酸乙酯,釜残焚烧。固体转入烘干箱得产品结晶玫瑰。烘干箱排气口的废气乙醇捕集回用。

    2.2.3佳乐麝香生产工艺简述及反应原理 向反应釜中投入乙二醇、十三碳二元酸,开始慢慢升温搅拌至有水出为止,温度控制在180℃±2℃,常压反应,直到没有水生成,缓慢蒸出过量的乙二醇,向物料中加解聚催化剂,开真空泵开始解聚,持续升温到200℃,控制一定的真空度,反应持续4 h左右,直到没有液体溜出为止。溜出液进入精馏工段精馏,得产品。精馏前段提取乙二醇回用,尾子焚烧。

    2.3职业卫生调查 本项目成立了职业卫生工作领导小组和管理机构,制定了《职业卫生管理制度》,明确了生产及相关部门的职业卫生管理职责,同时也制定了《职业危害因素监测评价制度》,规定了职业病危害因素的检测点,制订了《职业病危害应急救援预案》,确定了应急组织机构,定期对预案进行演练。
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    本项目产生粉尘的岗位主要是反应釜加料位、产品出料口、锅炉房输煤系统、机修车间焊接打磨等岗位。在产品出料口设有吸尘罩口;反应釜加料工作位所在车间设有轴流风机;主生产装置采用厂房框架结构布置,车间各层设有轴流风机;贮罐采用露天布置;主要设备管道保持密闭状态。将产生噪声强度大的循环泵、制冷机等设备设于单独房间内,室内采取基础加减振垫等措施。机修车间单独设置,与分噪声车间分离。控制室建筑上采用吸声、隔声处理。

    2.4职业病危害因素检测结果分析与建议 对本项目产生粉尘的各岗位进行了检测,对接触粉尘的工人进行了个体长时间检测,检测结果显示:锅炉房破碎机巡检位的煤尘短时间接触浓度超标,其他岗位及工人长时间接触的粉尘浓度均未超标。

    结果分析:在锅炉设备刚运转时,燃料煤较干燥,造成煤尘浓度超标,随着设备运转并向燃料煤加水降尘,破碎机工作位的粉尘浓度逐渐降低,可以控制在国家限值以内。

    本次对生产过程中存在的化学有害因素进行了检测,检测结果显示:合成车间二楼加料釜工作位的甲醛超标,其他岗位的有毒物质均未超标。
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    结果分析:本项目车间内设有通风设备,并自然通风良好,装置物料为密闭管道运输,正常情况下有毒物质可以得到控制。检测结果显示的合成车间二楼加料釜工作位的甲醛超标,因为在检测期间正在加料,釜顶设置的通风口较远,造成有毒物质不能及时外排。

    对本项目存在噪声的岗位进行了测量,测量结果显示:机修车间的定点噪声和个体噪声测量结果大部分超标;其他存在噪声的岗位和个体噪声测量结果均未超标。焊接面罩内的电焊弧光、本项目的工频电场、高温均未超标。

    结果分析:机修车间内工作主要为焊接、打磨、切割等高噪声工作,造成噪声超标;焊接面罩内测量结果符合标准限值要求,说明本项目的焊接面罩符合防护要求。

    建议:加强对职工的职业卫生知识培训,增强个体防护意识。对各车间风机预留口设置轴流风机,并保持风机正常运转;降低反应釜上方的吸风口,保证有毒物质能够随吸风口排出车间;加强机修车间的全面通风,保证在焊接过程中产生的粉尘和有毒物质及时排出;将产生噪声强度大的循环泵、制冷机等设备设于单独房间内,室内采取基础加减振垫等措施。机修车间单独设置,与分噪声车间分离。控制室建筑上采用吸声、隔声处理。

    参考文献:

    [1]中华人民共和国卫生部.建设项目职业病危害评价规范.卫监发[2000]第63号.

    [2]中华人民共和国卫生部.GBZ1-2010工业企业设计卫生标准[S].北京:人民卫生出版社,2010.编辑/孙杰, http://www.100md.com(高先盟 肖冻 于志刚)