合成氨装置燃机乏气废热回收路线的选择与探讨
蒸汽,1运行的独立性和稳定性,2能耗分析,3改造空间更大,2燃机-辅锅系统存在的问题,3烟气脱硝路线和技术,4结语
陈凤壮(海洋石油富岛有限公司 海南东方 572600)
海洋石油富岛有限公司(简称海洋富岛公司)富岛一期合成氨装置投产于1996年,采用日本千代田公司ICI-AMV节能型工艺,空气压缩机使用以天然气为燃料的燃气轮机(以下简称燃机)驱动。该套装置采用了燃机-辅锅联合系统,燃机做功后产生温度为500 ℃的乏气送至辅助锅炉(以下简称辅锅)回收余热,同时残氧体积分数为16%的乏气可作为助燃空气,辅锅自身可点燃3个燃烧器,产生压力11.2 MPa(绝压)、温度513 ℃的高压过热蒸汽100 t/h。采用燃机-辅锅联合系统后,燃气综合效率能达到85%(普通凝汽式蒸汽透平综合效率为40%、单机燃机的简单循环效率1 燃机-辅锅联合的优越性
1.1 运行的独立性和稳定性
20世纪80年代在我国大化肥合成氨装置中引入燃机,其乏气引入一段炉进行回收利用,从而达到节能降耗的目的[1]。引入燃机技术在化肥厂运用需要一个消化吸收过程,在工厂生产前期,燃机控制系统频繁出现故障,燃机经常跳车,造成一段炉炉膛负压高联锁动作跳车[2]。由于一段炉位于合成氨装置前工段,装置跳车后恢复时间较长,同时对设备运行与催化剂寿命带来不利影响。
为减少燃机故障对一段炉的影响,富岛一期合成氨装置建设时就要求设计方日本千代田公司对ICI-AMV工艺进行技术革新,将燃机乏气引至辅锅(见图1),使一段炉运行的独立性和稳定性大大提高。燃机跳车后,辅锅可以自动切换为常规锅炉运行方式而不停车,同时避免一段炉停工,不仅提高了高压蒸汽管网的操作弹性,还在最大程度上避免了燃机跳车对整套装置的影响[3]。一段炉烟气与辅锅烟气的排放不进入同一个烟囱,也增加了一段炉与辅锅各自的稳定性。

图1 富岛一期合成氨装置燃机、空压机、一段炉、二段炉与辅锅的关系
1.2 能耗分析
1.2.1 间接停车损失更少
若燃机乏气引入一段炉进行利用 ......
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